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详细介绍

根据上次改造实测值和计算的共振峰转速类比可以得到,经过方改圆后的实际共振峰转速能避开工频转速,但北南向的转速尚不能完全避开共振峰转速。加上方孔改圆孔的方案,在电厂现场实施是有困难的,所以只能在保留原方孔方案的基础上进行再加固,以满足频率要求。通过对支座筒体的模态变形图分析,可以发现在西东向振动值过大时,水泵筒体上圆孔位置发生较大变形,因此需要在圆孔侧也需要加固以提高西东向的振动频率。

图2所示的双冏模型具有320812个节点数,网格划分情况如图所示。模型计算结果为,西东向和北南向的共振峰转速分别为1143rpm和1205rpm,计算的预期共振峰转速可以达到l005rpm和1060rpm,两个方向预期共振峰转速都超过了lOOOrpm,西东向和北南向基本避开共振峰转速,可以满足要求。

通过双冏模型的变形图如图3,图4所示。由图可以看到,方孔处变形比之前均匀,而圆孔处受力也较均匀,切变形量也明显减少,变形均有所改善,达到了预期的效果。

虽然双冏模型有效地提高了固有频率,但是考虑到电厂实际情况下的双冏模型,竖筋和横筋是螺旋状,不便于加工,因此模型8的双冏模型只能作为备选方案提出,http://gygpump01.cn.qiyeku.com还需再寻求加工方便又能达到电厂要求的加固方案。

根据以上变形云图,图3,图4分析可以知道,该圆筒的方孔和圆孔周围有较大的变形,所以选择加竖筋和横筋的方案,只要能达到相同效用也是可以的,且加工方便。为了保持数据统一,竖筋的尺寸均为30*90,横筋的尺寸均为40*90。其筒体加固的方案和描述及计算结果为如图的9~12模型。

方案9是在方案8的基础上进一步改造,圆孔的双囧改造成两条竖筋的模型,如图所示,西东向和北南向的共振峰转速分别为1186rpm和1117rpm,即预期共振峰转速为l043rpm和983rpm。和方案8相比,水泵西东向的共振峰转速提高了38rpm,但是北南向的共振峰转速却下降了77rpm,所以需要再改造加固的方式,以达到方案8的双囧模型的共振峰转速。

方案10是在方案9的基础上改造,方孔的囧字改成两条竖筋,如图5所示。西东向和北南向的共振峰转速分别为1167rpm和1118rpm,即预期共振峰转速为1027rpm和984rpm,加竖筋和加两条斜筋的效果相差不大,比较发现加竖筋后的共振峰基本达到原来双囧的效果,而且竖筋易于加工,所以水泵筒体改用竖筋的方案比双冏的方案较优。但是北南向的共振峰转速基本没有变化,不能完全避开共振峰转速,所以再加固北南向圆孔处,使其共振峰转速达到l000rpm以上。

方案11在方案10的基础上在圆孔下方增加圆环,如图6所示。水泵西东向和北南向的共振峰转速分别为1172rpm和1148rpm,即预期共振峰转速为1031rpm和lOllrpm,均超过了lOOOrpm,基本达到加固的要求,证明了加固北南向圆孔方案的可行性。

从方孔和圆孔的变形图可以看出,圆孔处靠上部分有较大的变形,下方的变形数值的{zd0}值有所减小,广一水泵振动情况得到了改善,两个方向的共振峰转速基本均衡,加上垂直竖筋和横筋易于加工,基本认为达到要求。

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